汽车发动机连杆的热处理工艺设计

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  • 文章关键词: 汽车 发动机 连杆 热处理 每组二件性能试佯平均值表3热加工工艺与组宝只性能*M一片状马废体s一索氏蚌F一铁亲体M·表2和表3中的效据表明,经锻热淬火,变形量在2O~60范围内.淬火前停留时间≤40s时.均可获得很高的综合力学性能.均大大超过传统调质处理,尤其是a值成倍提高,8s、值虽低于传统调质,但仍超过所要求的技术条件高温形变锻热淬火·SO·扳景状马氏俸晶粒虽较粗,但性能仍很高,这主要因为常规淬火得到以孪晶为主的片状马氏体,硬而脆而高温形变淬火得到高密度位错结构的板条马氏体.有较多细小的亚晶块,具有品粒的性能,大大提高了连杆的力学性能另外35CrMo钢的淬透性和淬硬性高于45钢.而高温形变锻热淬火又进一步提高35CrMo钢的淬透性和淬硬性。35CrMo钢制连杆常规调质表面硬度为HRc43~44,心部硬度为HRc37~38,锻热淬火表面硬度却为HRc52~53,心部硬度为HRc45~5O,消除了连杆大头心部魏氏组织形式存在的块状铁紊体。高温形变淬火组织经高温回火后得到细密均匀的回火索氏体组织,碳化物呈高度弥散均匀分布于基体,回火稳定性比常规淬火高4O~50℃。连杆形状复杂,厚薄不均,各部位变形程度差异较大,导致晶粒粗细不一。宜采用多模膛一火锻造工艺,原材料加热后将拔长、壤挤、。变形、始锻、终锻等工艺在多摸艟内一火锻成,降低了截面的变形差异,解决和改善了同截面的显馓组织差异。35CrMo连杆高温形变教热调质处理强化工艺见圈2。’图235CrMo连杆高温形变锻热调质处理强化i艺由图1和图2两种工艺对比可知,高温形变强化工艺更加简单,3次高温加热简化为1次,脱碳层由原工艺的0.35~0.55mm减少到≤0.2mm,大幅度提高了抗疲劳断裂性能,并且增加了喷丸处理,效果更加明显;l翮lt节约电能一倍多.节约工时近2倍,简化了工序,减少了设备,降低了成本,提高了连杆的晦在质量。4结论35CrMo连杆的高温形变锻热调质强化工艺提高了零件的抗冲击疲劳、抗破断、抗破损和抗裂纹扩展等性能,大幅度地提高了强韧性,降低了脆性转变温度和缺口敏感性。同时也提高了淬透性t淬硬性以及组织的均匀性,使综合力学性俄满足栅超过了连枰设计技术条件,强度与韧性比常规调质处理高得多,虽然塑性指标(8、)稍低于常规调质处理,但仍高出设计技术条件。捎除了连杆早期失效。降低了成本,有推广应用价值。参考文献l雷冀权l幸钢的变热处理.机械工业出版社。1979.1Dl_…………-…………………………………·i。一…’…………………-'’I(上接48页)4.4铸件合格率}旺艺出品率高由于第3种方寨的上述优点,使得铸件台格率由采用第种方案的近80提高到了95。由于浇注系统中的直浇道缩短,加之应用均衡凝固理论指导设计的小冒口,浇冒口系统质量减少,使铸件的工艺出品率由采用第1方案的74提高到80.5%。5结论EQ140汽车离合器壳体的3种铸造工艺方案,经在其他工序状况相同的情况下试生产和批生产表明,第3方案最为可靠,其铸件合格率、工艺出品率以及生产率都比较高.生产成本最低,是手工造型生产该离合器壳体的最佳铸造工艺方案。 相关文章:[1] 平移式后发动机舱门四连杆机构的设计及附件选择 《客车技术与研究》2007年03期[2] 船用四冲程柴油发电机连杆螺栓的损坏与控制 《天津航海》2007年02期[3] 连杆小头定位基准加工的改进 《汽车工艺》2007年07期[4] 连杆加工方法发展趋势 《汽车工艺》2007年07期[5] 新连杆衬套损坏的原因和修理 《矿用汽车》2007年03期[6] 浅谈柴油机连杆螺栓3种预紧方法在机务现场的应用 《铁道机车车辆》2007年04期[7] 连杆DURR清洗机 《汽车工艺》2007年08期[8] 铝合金连杆的台阶轴类毛坯楔型横轧成型加工工艺 《汽车技术》2007年08期[9] 世界铁路简讯 《铁道科技动态》2007年10期[10] 斯太尔连杆体毛坯生产优化 《锻造与冲压》2007年10期
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