有关JZ-7型空气制动机的论文??

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  • JZ-7型空气制动机常见故障原因与处理 摘要JZ-7型机车空气制动机常见故障原因与处理方法。如制动缸无压力,阀排气口漏风等。 关键词空气制动器常见故障原因分析 JZ-7型空气制动机是我国自行设计制造的机车空气制动 机,广泛用于DF4、DF8、BJ型等双端操纵的内燃机车及DF7型 内燃机车上。主要由空气压缩机、总风缸、自动制动阀(简称自 阀)、单独制动阀(简称单阀)、中继阀、分配阀(主阀、副阀、紧急 放风阀)、作用阀、变向阀、无动力回送装置、远心集尘器、油水分 离器、风表、制动软管等组成,其主要任务是使列车调速、进站停 车和遇有紧急情况下在短距离内停车。 1.使用自阀操纵两端单阀操纵制动缸无压力 原因:分配阀变向阀卡住。 处理:将分配阀变向阀与作用阀连接的作用管接头拆开,用 单阀制动,轻轻敲打变向阀,检查有无压力空气喷出。如无压力 空气喷出,单阀缓解后,把变向阀拆下清洗干净,装上即可。 2.单阀一端操纵制动缸有压力另一端无压力 原因:单独作用管变向阀卡住。 处理:将单独作用管变向阀与分配阀变向阀间的作用管接 头拆开,用单阀制动,轻轻敲打变向阀,检查有无压力空气喷出。 如无压力空气喷出,把单独作用管变向阀拆下清洗干净,装上即 可。 3.自阀手把在运转位均衡风缸压力上升缓慢 原因:自阀调整部供气阀的供气槽有污物堵塞,造成通路小 而影响充气;新更换的供气阀供气槽小或弧槽与阀面的根部不 通。 处理:供气阀有污物堵塞时,将阀及柱塞进行清洗,并用压 缩空气吹净;修正供气阀根部。检查供气阀弧槽,不符合规定时, 应修正或更换。 4.中继阀排气口漏 原因:供、排气阀有污物垫着,使阀口不能密贴;供、排气阀 座有裂口,使阀口关闭不严;排气阀O形圈损坏;排气阀弹簧太 软;中继阀座垫漏。 处理:将客、货车转换阀置于货车位,自阀手把由运转位移 至制动区(最小减压位),此时,排气口还继续漏泄,而且制动管 压力空气慢慢下降,即为排气阀漏泄,若排气口停止漏泄,即为 供气阀部分漏泄。 如供气阀漏泄时,可清洗供气阀,修整阀口,如供气阀胶垫 接触不良时,可用细砂布研磨。 如排气阀漏泄时,可检查排气阀及阀座是否有污物及裂口, 如有上述情况时,要修理清除。排气阀胶垫接触不良时,可用细 砂布研磨,如果弹簧软或O形圈损坏可更换。 如果不是上述原因,则就是阀座垫漏,要更换阀座垫。 5.作用阀排气口漏 原因:作用阀杆上的第二、三道(由下向上)O形圈损坏,使作 用膜板鞲鞴上侧的制动缸风压通过O形圈漏向排气口;作用阀 杆的排气阀有缺口;供气阀有污物垫着,供气阀或座有裂口。 处理:将单阀手把置于全制动位,使作用阀处于制动保压状 态,此时如漏泄,为第一、二种原因;将单阀置于运转位,使作用 阀处于缓解状态,如此时漏泄,为第三种原因,作如下处理: 更换不良O形圈。用细砂纸把裂口打磨一下。若裂口很大, 则应更换阀杆。用细砂纸修整阀口。如供气阀橡胶裂口时,应更 换供气阀。 6.自阀在常用制动时机车起紧急制动作用 原因:紧急排风阀柱塞第一排风堵(由上向下)堵塞或第一、 二排风堵装反。 处理:清洗排风堵,装反的互换一下即可。若一端自阀操纵 起紧急制动作用,而另一端不起作用时,应检查起紧急制动一端 的均衡风缸管和均衡风缸之间,是否有污物堵塞或均衡风缸积 水过多。如果是管路和接头堵塞以及均衡风缸有积水时,应及时 清除。 7.自阀在制动区最大减压位调整部排气口排风慢 调整部排气阀排气槽小或有污物堵塞。修整排气阀排气槽 或进行清洗。(2)调整部压板螺母的Φ1.2毫米排气孔或弹簧座 孔内有毛刺或污物等。 8.非操纵端自阀手把在手把取出位时中继阀排风不止 原因:由于重联柱塞阀油垢过多,阻力大或柱塞弹簧产生永 久性变形等,在手把取出位柱塞不到位也会产生这种现象。 处理:清洗柱塞,柱塞套及体,并用高压空气吸净。更换不良 的弹簧。 9.自阀在运转位制动管充风慢或不充风 先检查中均管是否有风,如中均管有风,则均衡风缸通中继 阀的通路畅通。其故障原因为:遮断阀管有堵塞现象,压力空气 排出缓慢,使遮断阀缓慢打开;遮断阀的阀座松动,在总风缸压 力空气通过遮断阀时,遮断阀座也一起跟着移动,使阀口的开度 小或打不开。 处理:卸开遮断阀管接头,检查故障处所并进行清扫。如发 现遮断阀座松动,应更换遮断阀座。如在运行中发现,可变换司 机操纵端。 10.自阀手把在制动区制动缸压力与总风缸压力不平衡 原因:作用阀的模板平衡孔由于有污物堵塞,制动时,制动 缸压力不能通到膜板上方,因而制动缸压力不能与作用风缸压 力平衡,膜板鞲鞴不能形成保压位置。 处理:应清洗平衡孔,使孔眼通畅。 11.自阀手把在制动区主阀排气口漏风 原因:主阀供气阀与阀口不密贴有污物垫着。主阀空心阀杆 两道O形圈损坏。空心阀杆阀口接触不良。 处理:清洗供气阀。更换O形圈。空心阀杆阀口如有轻微的 碰伤时,可用细砂纸修整或更换。 12.自阀手把在运转位工作风缸充气慢 原因:工作风缸直径1.2mm的充气限制堵孔堵塞。工作风 缸充气止回阀弹簧过硬或因止回阀与螺盖配合不好而卡住。 处理:清洗工作风缸充气止回阀及缩孔。更换不良弹簧,修 整充气止回阀与螺盖间的间隙。 13.自阀手把在运转位主阀排气口漏风 原因:主阀供气阀有污物垫着或供气阀导杆卡住;紧急限压 阀第二道O形圈损坏。 处理:将分配阀总风缸管塞门关闭,如果停止漏泄,即是第 一种原因,如还漏泄即为第二种原因。清洗供气阀,修整导杆。更 换不良O形圈。 14.自阀减压后制动缸压力与制动管减压量不成比例 原因:工作风缸漏泄;工作风缸充气不足;主阀膜板破裂;工 作风缸充气止回阀漏泄;工作风缸充气止回阀座没压入规定的 深度,使止回阀弹簧压缩量过大或压死。 处理:确认工作风缸充气是否达到规定值。工作风缸充气止 回阀是否被污物垫着。检查止回阀座是否压入规定的深度。如果 以上三个原因都不是,那就是主阀膜板破裂,应更换主阀膜板。
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